來源:潞安化工集團網站 時間:2022-05-17 10:10:35
企業作為市場的主體,只有不斷提升效率效益,才能在競爭中獲勝。近日,記者在余吾煤業公司采訪時了解到,每天,該礦井下生產的原煤隨著2205皮帶進入選煤廠3#擴能系統后,經過一番洗選后,由2801精煤皮帶運至精煤倉,隨著火車駛入,一列列載滿灰分為18%-20%的精煤運往煤基清潔能源公司。
據了解,2021年10月份,余吾煤業選煤廠根據集團要求,要為180項目供應灰分指標為18%-20%高灰分精煤,而選煤廠3#擴能系統洗選出來的精煤灰分約為11%,不能滿足180項目的需求,只有對3#擴能系統生產出來的精煤摻配混煤處理,因此,擴能系統進行摻配混煤工藝流程改造迫在眉睫。
在集團煤質中心的支持下,設計單位推薦了三種改造方案。在接到改造方案時,余吾煤業選煤廠首先對方案進行了論證,并給出一致意見:每個方案有共同的特點,系統改造繁瑣,造價大,施工周期長。
按照精益思想指導下的“算賬”文化,選煤廠通過三種方案對比論證,選用改造費用最少的方案一,投資需314.83萬元,工期6個月。
“這個方案雖然對系統改動不大,但是造價卻很高,根據調研情況,和這個辦法相結合,找準改造核心,對方案進行優化?!边x煤廠廠長張嘉云介紹。
在不斷對比論證中,選煤廠找到了改造的關鍵,只需要將主皮帶進入車間的煤進行可調節式分流,并安裝一個可調節式分流裝置,就能有效解決這一難題。而從市場購買的裝置不能進行調節,不能動態對混煤進行摻配,控制混煤灰分。在多次現場調研之后,選煤廠與設計單位、施工單位進行溝通,大家一致通過了最后的意見,自制分流裝置。
改造后的分流裝置,稱之為犁形卸料器,可以分離出部分原煤,同時新增2個原煤溜槽、一條原煤轉載皮帶與精煤摻配,優化后的方案不僅避免了大幅改造、節省費用,還縮短了工期。該公司12月份對3#擴能系統進行摻配混煤工藝流程改造,僅1個月便完成了工期。
“選煤車間共三層,我們在三層原煤皮帶上加裝犁形卸料裝置入洗原煤,部分原煤進入洗選系統,部分原煤由新增2段溜槽直接進入一層新增原煤皮帶,接著再進入精煤轉載皮帶,由此完成了原煤與精煤的摻混,達到了洗選出高灰分精煤的目的?!边x煤廠副廠長王亞健指著改造好的裝置說道。記者還了解到,通過調節犁形卸料裝置的開闔程度,還可以生產11%-30%各個區間灰分的精煤,卸載該裝置即可恢復原生產系統,對系統干擾較小。
目前,這項工藝流程造已經現場應用3個月,應用期間煤質穩定達標,滿足了各種洗選需求。
無獨有偶,在選煤廠浮選車間現場,廠長張嘉云指著浮選機精礦槽介紹,這里是將0.25mm以下細煤泥直接浮選,由于浮選系統中,加壓過濾機處理的是浮選精礦,加壓過程中產生的濾液水直接進入濃縮池后,濾液水中含有少部分精礦,灰分偏低,這種情況導致了低灰煤泥的流失,也降低了煤泥灰分。
結合精益思想指導下的“算賬”文化,張嘉云在浮選過程的濾液泵和濾液池中間動起了“腦筋”,即在這兩個樞紐中間,再增加一條可以循環浮選的管路,煤泥第一次浮選到達濾液泵后可以再次進行浮選,將煤泥中的精礦直接篩選到入料桶,作為精煤配比原料,實現經濟與環?!半p贏”。
“通過對浮選車間濾液水管道優化改造,有效將濾液水中精礦進行回收,煤泥灰分由40%提升至45%,精煤產率提升0.2個百分點。按每年生產精煤360萬噸、每噸按1000元計算,每年可以創造效益720萬元?!睆埣卧平榻B說。
采訪札記:一項工藝改造,既縮短工期,又節省施工費用。一個小管道的增加,就可創造效益720萬元。余吾煤業公司選煤廠在落實“價值成就你我”的核心價值觀中,主動擔當,上下同心,他們在創新創效的同時,既保證了180供煤,同時也提高了原煤的洗選效率,這樣的改造值,他們的做法主要得益于精益思想指導下的“算賬”文化的運用。
(文 劉明星 武越 劉東海)
責任編輯:李世臣
本網站所刊登的各類信息,均為潞安化工集團版權所有,未經協議授權,禁止轉載
直播潞安APP
微信公眾號