來源:潞安化工集團網站 時間:2022-06-20 12:01:10
王莊煤礦選煤廠技改提效 發揮源頭潔煤作用
隨著“能耗雙控”政策執行進一步落地,王莊煤礦的年能耗總量及單位產品能耗均提高了約束性指標,選煤廠作為該礦能源消耗關鍵的部門之一,現在唯一的議題就是向降低能耗、提高能效“請戰”。
目標和方向已定,要通過什么手段實現?王莊煤礦選煤廠祭出了“殺手锏”——技改。
至于改什么、怎么改,該礦選煤廠組織廠、車間領導及技術人員,就如何解決煤炭資源最大限度的回收利用展開研究。通過一次次的專題會議、綜合分析和測算論證,他們首先向煤泥灰分偏低這一老大難問題發起了挑戰。
近年來,該礦選煤廠煤泥水由原煤分級篩篩下煤泥水(0-0.35mm)、浮選尾礦、清掃水三部分組成,煤泥灰分只能控制在29%左右,原煤分級篩篩下煤泥水灰分在15%—18%,較原煤偏低,在與TSS尾煤一同經高頻篩脫水后,原設計是按中煤進行處理,導致影響了混煤和噴吹煤的回收率,造成了資源浪費。
“只要認真抓管理,搞創新,把洗選工藝、生產環節研究吃透,通過合理的改造,降低能耗。我們要用悟性做事,把事做精,用先進的洗選工藝,讓井下礦工兄弟辛苦挖出來的煤炭產生最大的效益”。該礦選煤廠廠長李雪丁一番樸素的話語,展現了他們對煤炭資源回收率的重視。
創新工作必定不易,深知前路艱辛的技術成員,仍毅然簽下了“軍令狀”。不馳于空想,不騖于虛聲,在該礦的大力支持下,一系列技改工作也拉開了序幕,全廠上下聞“令”而動,多次到先進單位對標學習,認真查找選煤工藝和重點消耗中存在的差距與不足,通過反復溝通修改之后,最終確定了技改方案。
他們按照制定的方案分步驟進行實施,在保證正常洗選的情況下,對清掃水流向進行優化,將原來直接進濃縮池的外圍皮帶走廊和主廠房清掃水,改至先進411、412加壓入料桶和318淺槽稀介桶,實現進一步洗選和回收;同時,對原煤分級篩脫泥水管路加長,經閥門控制后分配至396高頻篩進行脫水處理,TSS尾煤排放管路由原來的獨立分配改為多向分配,利用閥門調控TSS尾煤及原煤分級篩管路的走向,實現396高頻篩單獨處理原煤分級篩脫泥水;對原有的0.75mm弧形篩篩篦改為0.5mm,有效減少煤泥量,將篩前給料溜槽與805混煤皮帶溜槽進行連接,切斷原尾煤排放通道,實現篩前物料可直接進入混煤皮帶。經過一系列的技改,在不影響質量的同時,每小時可提高混煤產量10噸,年增產量7萬余噸,相比改造之前提高了1.4%,噴吹煤回收率提高0.5%;煤泥灰分由原先29%左右提高至39%左右,煤泥量減少了3%;同時還降低了入濃縮機物料和沉降類藥劑的使用量,極大緩解了濃縮機的工作壓力。
要想提高煤泥灰分,必須先“啃下”保持水量平衡這一“硬骨頭”!王莊煤礦選煤廠調度主任郭志林介紹說:“水平衡是我們改造中遇到的最大難題,我們本著技改不能影響生產的原則,通過對誰流量的反復觀測算,對現場管路角度及閥門開度的多次調整,經過全廠員工近兩個月的不懈努力,最終實現了水量的平衡”。
“原來我們選煤廠的各主廠房、皮帶走廊的清掃水,是直接進入我身后的濃縮池,通過脫水以后按照煤泥進行銷售了,這部分水的灰分特別低,如果按照煤泥銷售,經濟效益是巨大的損失。我們通過改造以后,讓這部分水進行浮選再加工,提高它的精煤回收率,降低了煤泥產量,從而提高了經濟效益”??粗约簠⑴c的技改成果,該礦選煤廠技術人員張偉自豪的向記者介紹著。
根據規劃,該礦選煤廠將繼續深入貫徹落實集團制定的《煤炭洗選能耗雙控管理辦法》和王莊煤礦“11436”對標挖潛工作方案,積極推進智能洗選,加大煤質創效,充分發揮煤炭洗選加工點“石”成金、化“泥”為寶的效能,確保煤炭產品在清潔環保的基礎上,提升更高價值、創造更大效益,為潞安化工能耗“雙控”目標貢獻王莊洗選力量。
(文/圖 矯治 張偉 李俊麗 郭志林)
責任編輯:崔婷婷
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